简介
(1)高炉炉渣性能更加稳定,造渣制度更加合理科学。在高炉入炉风量增加50m3/min,富氧量增加2000m3/h的条件下,稳定了高炉压差在130KPa-135KPa范围内;项目开展后,6号高炉渣中MgO、Al2O3的控制更加稳定合理,MgO/Al2O3控制在0.45-0.5区间;炉渣R2逐步提升至1.2-1.25区间,渣中FeO逐步提高至0.6水平;渣系流动性进一步改善,炉渣脱硫排碱能力增强;重新制定铁水温度控制标准,将铁水温度控制区间由1465-1500℃调整为1450-1485℃,实现了铁水含硅量的进一步降低,由2016年的0.476%降低至0.45%以下,为高炉强化冶炼增加产能奠定了技术基础;高炉实现了长周期顺行,炉况波动基本消除;高炉顺行状态得到改善,高炉实现了强化冶炼的目的,产量得到了大幅度提升。 (2)阐明了炉渣成分对其流动性的影响,并将成果应用于高炉造渣制度。 (3)阐明了高炉炉料合理软熔温度及区间的分布原理,并将成果应用于高炉配矿制度制定。 (4)阐明了高炉炉渣脱硫排碱原理,并将成果应用于高炉长寿管理技术。